這雙測溫改善真帶勁!同樣的產量,高低溫料少了一大截!”6 月 5 日凌晨,東風鍛造有限公司鍛一作業部 7# 天錘機組長庹大海剛結束夜班,臉上還掛著汗珠,就迫不及待地向接班的班長劉慶分享好消息。
劉慶一聽,快步沖到主機操作面板前查看數據,又轉身緊盯加熱床分選料箱。“厲害!你這一班高低溫料比以前少了快一半了!咱們繼續觀察,看這個月甩料率到底能降多少!” 劉慶難掩興奮地說。
這一幕發生在天錘 50MN(兆牛)加熱床雙探頭測溫改善投用首日。要想鋼坯按照工藝鍛造成型,首先第一關就是要加熱,可是由于加熱不均衡常常會導致產生不能進行鍛壓的高低溫料,這就是人們常說的“甩料”。經常出現“甩料”就是形成生產車間動能浪費的無底洞。
在鍛一作業部,加熱電耗占總能耗八成以上,降低加熱損失、提升電能利用率,是降本的關鍵所在,更是 “綠色鍛造” 的努力方向。為此,鍛一作業部響應公司極致降本的第一招就瞄準了“降低甩料率”。經過認真分析設備現狀,最終在加熱感應器上找到了能耗“出血點”,通過增加出料口測溫點,大幅提升坯料測溫穩定性,有效降低三分選甩料率。現在,經過十天驗證,改善效果十分驚艷:天錘 50MN 甩料率同比直降 4.3%,電單耗也隨之下降。看著這份亮眼成績單,劉慶不禁拍案叫絕:“太牛了!穩定加熱不僅能減少電能浪費,生產效率也提高了!”
近期,公司發起降本增效倡議,號召全員以主人翁姿態投身行動。鍛一作業部在裝備部支持下,發動全員開動腦筋,全力推進加熱技術優化,實施多項技術改善:應用非線性感應器,提升加熱透燒性;優化 5#、7# 加熱床自動清空裝置;加裝各加熱床氧化皮吹風裝置;探索余熱利用…… 一系列舉措持續發力,讓加熱效能不斷提升。
與此同時,鍛一作業部還通過能源體系管理和宣傳教育,增強員工節能意識。二季度以來,作業部高產不停步,電單耗持續走低,連續兩個月突破既定目標。
在激烈的市場競爭中,降本增效早已不是一句口號,而是實實在在的責任、智慧與力量。反浪費就是創效益,鍛一作業部正用實際行動證明:只要務實創新,點滴努力終將匯聚成推動企業高質量發展的磅礴力量。
【供稿:蔣文】